設備檢修中心聚焦生產關鍵設備運行痛點,以“自主診斷、精準施策”為核心思路,推動設備優化升級,不僅掃清生產障礙,更實現環保、成本、效率等多重突破,為生產穩定注入強勁動能。

巧解“下料難題”:J0皮帶機改造實現“降塵+延壽”雙突破
作為高爐焦炭輸送關鍵,J0皮帶機下料口長期受物料沖擊,存在揚塵、堵料、磨損等問題。針對此痛點,該中心燒結維修作業區專業團隊深入現場反復測算,制定專項改造方案:通過增大下料口容積、加裝緩沖擋板與傾斜導流板,從源頭減輕物料沖擊;采用臺階式高鉻合金與陶瓷襯板替代原有普通材料,強化倉體耐磨性能。
改造后效果立竿見影:粉塵濃度降低80%以上;耐磨襯板壽命延長2-3倍;臺階式緩沖接料板倉壁磨損周期從2個月延長至6個月;堵料故障率下降60%~80%,年減少檢修3次,維護成本年節約2萬元,不僅改善了一線作業環境,而且確保了高爐焦炭輸送的穩定高效。

攻克“竄軸頑疾”:四輥破碎機改造實現“零故障+降費”雙達標
燒結燃料破碎四輥破碎機是物料破碎環節的核心設備,長期運行后,其輥芯脹塊易出現磨損,每月平均發生2-3次松動竄軸故障,年增外委維修費8萬元,成為制約生產效率的“攔路虎”。
為攻克這一難題,設備檢修中心燒結維修作業區組建專項攻關小組,制定“精準測量-定制加工-精細焊接”三步走方案:第一步用數顯卡尺對設備進行全方位精密測量,精準確定輥皮與輥芯脹塊的平均磨損間隙為6~7mm;第二步優選高強度Q345B鋼板,按照脹塊原始弧度進行卷制加工,確保配件與設備的貼合度;第三步采用二氧化碳氣體保護焊進行焊接作業,焊后再通過精細打磨,完美補充磨損間隙。
改造后,松動竄軸故障實現“零發生”,輥芯與輥皮壽命恢復至原設計標準,年減少外委維修費用5萬-8萬元,設備有效作業率提升3%,徹底根除了這一長期困擾生產的頑疾。

打造“節能標桿”:風機變頻改造實現“省電+高效”雙豐收
1#脫硫脫硝系統中的315kW冷卻風機與400kW熱循環風機,原采用全壓直起、擋板調風模式,電能存在“大馬拉小車”現象,不符合節能降耗要求。
針對此問題,該中心燒結維修作業區結合設備運行數據與現場工況,加裝2臺高壓變頻器,同步完成高壓電纜敷設與電氣樓2樓SVG室改造,并全程自主完成設備安裝、調試與投用。
改造后,冷卻風機全年耗電量從170.69萬kWh降至73.15萬kWh,熱循環風機從256.04萬kWh降至73.15萬kWh,全年共節約電費162.64萬元。在確保脫硫脫硝系統穩定達標運行的同時,打造了設備節能改造的標桿案例,為企業綠色低碳發展貢獻了重要力量。(設備檢修中心 雷穎波 張浩)




























