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創(chuàng)新驅(qū)動“智”高點,激發(fā)降本“新動力”
發(fā)布日期:2024-04-29    作者:楊莎莎 劉莉    
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技術(shù)創(chuàng)新是企業(yè)的核心競爭力。今年以來,漢鋼公司堅持實施創(chuàng)新驅(qū)動戰(zhàn)略,聚焦精益管理和極致降本,以技術(shù)改造、技術(shù)創(chuàng)新為抓手,有效解決安全生產(chǎn)的制約性、關(guān)鍵性問題,不斷激活生產(chǎn)經(jīng)營引擎、釋放降本增效潛力。

自主創(chuàng)新“智”解難題保順行

創(chuàng)新驅(qū)動“智”高點,激發(fā)降本“新動力”

“這下好了,實現(xiàn)了轉(zhuǎn)爐冶煉氮、氬氣自動化智能化切換提醒,再也不怕人為控制存在遲切、漏切造成的質(zhì)量、成本問題了。”

今年以來,漢鋼公司加快推進(jìn)中厚板達(dá)產(chǎn)達(dá)效,深化建材鋼向品種鋼轉(zhuǎn)變思維模式,不斷提升轉(zhuǎn)爐冶煉節(jié)奏。隨著品種鋼冶煉頻次的增加,對轉(zhuǎn)爐操作提出了更高的要求。在生產(chǎn)過程中,冶煉不同鋼種底吹時需要在氮、氬氣之間來回切換,但由于氮氣、氬氣輸送為同一管道,因此需要操作工在冶煉每個鋼種前人工進(jìn)行能源切換。

“現(xiàn)在每個班要冶煉好幾個鋼種,生產(chǎn)任務(wù)重、節(jié)奏快,操作工有時就忘記切換,不僅會對影響質(zhì)量,且氬氣比氮氣貴很多,也造成成本浪費。”針對此情況,煉鋼廠充分發(fā)揮職工的自主創(chuàng)新能力,將此問題作為“榜單”拋出,鼓勵全員積極“接榜”。

最終,由儀表自動化工程師韓偉帶領(lǐng)的儀表班接單后,在經(jīng)過多爐次操作的觀察、研究后,將冶煉鋼種與所需能耗在電腦主屏進(jìn)行連鎖設(shè)置,不僅實現(xiàn)了氮、氬氣智能化切換提醒,同時選擇不匹配時設(shè)置報警提醒,徹底杜絕了用氣錯誤給生產(chǎn)帶來的影響。

 

點燃頭腦風(fēng)暴,小創(chuàng)新解決生產(chǎn)大問題

 創(chuàng)新驅(qū)動“智”高點,激發(fā)降本“新動力”

作為環(huán)保設(shè)備,煉鋼廠二次除塵風(fēng)機在轉(zhuǎn)爐冶煉過程中煙氣除塵起著至關(guān)重要的作用。該廠二次除塵風(fēng)機由一臺接觸器控制三臺冷卻風(fēng)機,近日,隨著氣溫升高及雙系統(tǒng)生產(chǎn)節(jié)奏的加快,風(fēng)機運行速度和頻率較高,接觸器負(fù)荷及風(fēng)機溫度隨之升高,風(fēng)機跳閘、停機頻次也逐漸增加,直接影響生產(chǎn)進(jìn)度。

針對此問題,該廠充分發(fā)揮員工的頭腦風(fēng)暴,在車間“金點子”征集會議上,維修工陳鵬提出在二次除塵新增接觸器,將冷風(fēng)機用接觸器獨立控制,避免了因接觸器故障造成風(fēng)機同時跳閘問題的這一金點子得到了大家的一致稱贊。

      在改造過程中,還在增加接觸器的基礎(chǔ)上創(chuàng)新思維,將二次除塵變頻風(fēng)機冷卻風(fēng)扇信號通過PLC信號引至除塵主控室電腦,制作報警信號,當(dāng)風(fēng)機冷卻風(fēng)扇溫度過高時,就會發(fā)出信號,崗位工就會及時檢查處理故障,保障風(fēng)機正常運行。

“雖然是一個小創(chuàng)新,但卻解決了大問題,二次除塵變頻風(fēng)機冷卻風(fēng)扇報警改造后,對風(fēng)機運行溫度有了動態(tài)監(jiān)測,再不怕因溫度過高而造成風(fēng)機跳閘問題了!”除塵操作工笑著說。

降本難題,就是我們的攻關(guān)課題

創(chuàng)新驅(qū)動“智”高點,激發(fā)降本“新動力”

今年以來,在全員降本增效的機制激勵下,煉鋼廠全體職工聚焦降本增效,深化精細(xì)管控,深挖降本潛力。

近期,在精煉生產(chǎn)過程中,崗位工發(fā)現(xiàn)精煉爐除塵風(fēng)機總是出現(xiàn)高速運轉(zhuǎn)狀態(tài),實際轉(zhuǎn)速大于額定轉(zhuǎn)速,消耗能量較大,且輸出功率不能自動調(diào)整以適應(yīng)生產(chǎn)負(fù)荷的變化,只能通過手動調(diào)整,這樣無疑降低了負(fù)載運行效率,進(jìn)而在節(jié)流損失中浪費了大量能源,未能達(dá)到節(jié)能降耗的相關(guān)要求。

“讓精煉爐除塵風(fēng)機除了在正常冶煉期間高速運行外,其余時間低速運行,以此來節(jié)約能耗。”為了降低精煉爐電耗,該廠將次作為降本課題,成立課題攻關(guān)組,在經(jīng)過多次研究后,確定將精煉爐除塵風(fēng)機改造為自動變頻模式,與精煉爐本體系統(tǒng)連鎖的思路,同時制定《精煉爐除塵風(fēng)機調(diào)速改造方案》。

經(jīng)過一個多月的攻克,目前精煉爐除塵風(fēng)機已實現(xiàn)風(fēng)速自動調(diào)速控制,節(jié)約用電0.62元/噸,實現(xiàn)節(jié)能34%,全年可節(jié)省86.4萬元。