回顧三季度,軋鋼廠全體干部職工集思廣益、攻堅克難,從點滴做起、從細節入手,在精打細算中不斷實現內部成本管控再降低。
抓細節 成本節流于點滴間

“下班前請關閉電腦、空調、飲水機!每臺電腦小時耗電約0.3度;每臺1.5p空調小時制熱耗電約1.7度,制冷耗電每小時約1.2度;每臺飲水機每小時耗電約0.5度”醒目的節約用電提示張貼在各辦公室及操作臺中。
為確保可控成本的降低,軋鋼廠積極從精益化管理抓起,在杜絕成本浪費方面,該廠職能科室堅持按周開展現場檢查,從大到啟停車時間的規范、小到一個螺帽、一根焊條的浪費及壓縮空氣、氧氣等能源介質的跑漏,成本核算員都將其納入檢查、規范與引導的范圍之內。同時為降低維修費用,該廠本著能自己維修堅決不外委的原則,在各車間大力開展線下設備修舊利廢工作,充分發揮員工自主創新能力,在確保生產順行的基礎上,不斷降低設備消耗,為公司降本增效工作貢獻軋鋼力量。
抓比拼 營造降本增效氛圍
在持續推進降本增效工作的進程中,軋鋼廠制定了《成本管理細則》,按月對各單位降本增效開展情況進行監督檢查,按照考核細則進行排名,并且對于降本增效成效顯著的車間進行獎勵。通過連續的排名加以約束,該廠各單位降本增效工作展現出良好的比拼氛圍,不僅規范了現場成本管理,并做到對各類物資異常消耗查原因、定措施、定整改責任人、落實反饋等,形成閉環管理,確保在設備管理、生產過程的成本的降低。通過抓細節、抓比拼,促進了成本管理的規范和生產現場標準化的執行,該廠高線成材率同比提升0.13%,棒線成材率同比提升0.08%。
抓重點 激活效益軋鋼引擎

為促使降本增效工作走深走實,軋鋼廠重點從生產組織、工序銜接上優化,加強熱送設備檢查維護,以降低加熱爐保溫時間和煤氣消耗,促使熱裝率提升5%。持續開展能耗平衡率攻關,通過對高、棒線車間爐區入爐輥道安裝保溫蓋板等創新改進,有效控制鋼坯熱送溫降,實現煤耗、電耗多類指標的雙重降低。此外,利用軋線停機時間,加班加點完成了高線加熱爐三臺高壓電機變頻改造項目,此舉不但減少了調節人員勞動強度和煤氣區域作業的風險,也成功降低了爐區大功率電機日常運行頻率,為分廠綜合能耗穩步降低起到助推作用。(軋鋼廠 曹喬軍)

























